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某化肥厂气动调节阀填料泄漏分析实例

来源:本站原创    时间:2019-05-16
    某化肥厂使用的气动调节阀每次检修更换填料函后正常运行38~160d,就会出现填料泄漏,而填料发生泄漏直接影响了化肥装置正常运行。由于该阀介质温度高达510℃,一旦泄漏首先受到冲击的是调节阀附件,尤其是定位器、电磁阀、电缆线和膜片,都会受到高温损害。造成工艺空气流量波动甚至引起联锁停车。

气动三通调节阀

气动三通调节阀

    气动调节阀填料泄漏原因分析:
    检修发现,每次更换下来的填料余下部分都是填料金属网丝,填料填充物(石墨)被吹掉,介质直接从填料函喷出,很快就对调节阀周围造成恶劣高温环境。对填料防护方面着重进行分析,发现有如下比较关键原因。
    1、介质温度高达510℃,对调节阀填料耐高温有较高的要求。
    2、测绘了该阀原填料函深度,只有60mm,这显然对高温填料函使用是不合适的。一般来说对于高温高压填料函要求80mm以上才比较合适。
    3、从原加装填料的结构看,上下各加了3个成型石墨,中间有1个20mm的导向隔套,实际能够加装填料的只有40mm,这显然降低了填料耐用度。
    4、该阀所使用的成型石墨填料是直接与介质相接触的,使其抗氧化程度大大降低,填料使用寿命短,这是一个很关键的原因。
    5、填料函安装工艺及结构很简单,达不到长周期使用效果。
    气动调节阀在生产过程中的调试检修

    气动调节阀改进措施:
    1、首先大量收集和调查了国内外有关耐高温、抗氧化填料数据特性,进行数据对比和筛选。经筛选和实验,认为有以下填料可以选择:①国泰“CPS8900高温高压阀门专用填料”,其耐高温、抗氧化温度比较适合;CPS8900高温高压阀门专用填料的材质主要是以柔性石墨为结构线,在每一根结构线的内部用5根耐高温合金丝增强,外部再编织耐高温合金丝,在非氧化气氛中可以耐温-250~850℃,在氧化气氛中可以耐-250~550℃,压力达到45MPa。这个填料基本上可以满足该阀要求;②希尔达2201合成石墨填料,其耐温度高达650℃,它是全新的纯膨胀石墨线交叉编织而成,可以把它定位为辅助使用,即以国泰CPS8900石墨金属镍丝高温高压阀门专用填料为主,以希尔达2201填料为辅助,再适当使用石棉石墨金属镍丝填料组成。
    2、增加填料函深度由60mm到85mm。
    3、对阀的填料安装结构进行设计改进,采用强制加强保护填料方法,使填料运行更加稳定。
    4、在安装工艺方面制定特殊要求,使调节阀填料使用寿命得到基本保证。
    5、更换阀杆,增加阀杆光洁度,减少阀杆与填料磨损。

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